龍鋼公司煉鋼廠出坯3#天車更換已過去數日,橙黃色的行車正在平穩運行,現場沒有了檢修時候的繁忙與喧囂,新亮的顏色預示著嶄新的開始,充滿了希望。
回望那幾日,烈焰下與時間賽跑的“戰役”仿佛還在眼前上演:那熱浪侵襲下的拆裝攻堅、操作的默契配合、團隊的齊聲吶喊,依然回響在耳邊,清晰而有力……
熱浪來襲 拆裝攻堅分秒必爭
“時間就像海綿里的水,擠擠就會有的。”在煉鋼廠機修工段見習段長王曉龍眼中,時間也是制勝的關鍵。“舊車的問題迫在眉睫,新車不僅要解決當前問題,還要實現設備性能全面提升。”王曉龍的話語擲地有聲。他深知這次天車更換的重要性。
天車維修班因“效率”而生,王曉龍嘴里最常念叨的兩個字就是時間。為縮短更換時間,天車維修班在優化更換流程、提高施工效率上下功夫。與設備、工藝、調度等各專業緊密配合,成立涵蓋天車維護、生產調度、技術保障在內的專項工作組。針對出坯3#天車主梁拱度缺失、車體形變超標等問題,決定采用主副梁整體置換方案,同步實施行走機構精密調校與應力集中區強化補焊,以徹底解決天車運行隱患。
拆車位置選在了新系統出坯跨,吊車占用兩臺連鑄機中間位置,這一決定對出坯跨6#天車使用和地面人員作業造成了一定影響,但經過前期精心組織和調度,創新實施柔性運維模式,生產影響時間被降至最低。
協同淬火 五晝鏖戰效率提升
“巡檢中發現4#天車行走輪有異響,初步判斷可能是軸承磨損,建議盡快安排檢修。”
“7#天車主卷揚鋼絲繩有輕微磨損,雖未達到更換標準,但已做好標記,需持續關注。”
一路攀爬而上,雖然輕車熟路,但煉鋼廠新區天車維修班長羅海生還是大口喘氣,無暇顧及周圍的熱浪。他的目光緊鎖在即將被拆除的零部件上,同時心里默默盤算著時間。這位天車“偵探”總能在天車系統的千頭萬緒中查出“端倪”。來到30米高的天車梁上,羅海生的雙鉤安全帶交替扣在兩道防護欄上,腰間的工具桶里32把梅花扳手整齊排列,每把都拴著橙色防墜繩。他手持激光定位儀,光束在主梁連接處投下紅色十字,下方監護員梁韓軍緊盯測距儀:“切口偏差0.3mm,符合2000L標準。”當第128顆螺栓被液壓扳手卸下時,扭矩顯示器亮起綠燈,精準數值讓20米高空響起清脆的哨音。此刻,五臺間隔5米的電焊機同時熄火,藍紫色弧光驟然收斂,看著切割面均勻的凸曲度如鏡面般平整,在廠房里泛著金屬冷光,大家眼中滿是難掩的自豪。
精工鑄魂 毫米定軌再啟新程
“每一個細節都不能放過,確保新車運行萬無一失。”天車技術骨干趙鐵軍手持激光測距儀,在32米高空反復校準,正仔細檢查著新車的每一個部件,他的心中充滿了對新車運行的期待。
趙鐵軍深知,這次天車更換不僅僅是更換幾個部件那么簡單,而是對整個天車系統的一次全面升級。他和技術團隊一起,對新車進行了多次模擬測試和調試,確保新車在投入運行后能夠達到最佳狀態。經過5天的緊張施工,新車終于順利裝車完畢。這背后,是全體人員夜以繼日的辛勤付出,是無數次方案優化和現場調整的結晶。
經過精密調校和強化補焊后的新車,設備運行軌跡精度顯著提升,啃軌現象完全消除,曾經因軌道磨損產生的刺耳金屬摩擦聲消失不見,取而代之的是設備平穩運行時低沉而規律的嗡鳴。這一突破,標志著設備運維成功實現從“搶救性維修”向“預防性升級”的轉型跨越,為生產高效穩定運行提供了堅實保障。
每個崗位都是賽道,每滴汗水都在精進生產報表。當你讀到這些文字時,還有無數雙繁忙的手,正在鋼花飛舞中編織著新的精度傳奇。這就是鋼鐵人的時間魔法——把分秒鑄進鋼鐵,讓效率淬火成鋼。(龍鋼公司 鄧燕玲)